Коррекция, 29.08.2014, ссылка на видео изменена на другую версию предыдущей записи, убран шум панорамной камеры, для понимания работы автопилота. Это наверное мой первый автоматический полет в даль. 2 км. 600 мет.ров высота. Классный вид. Отлично работает MegapiratX и остальной комплкекс на основе FX-61 и 3 cell LiPo 5000 mah

24.08.2014, при участии команды:

Командир: Капранов Вадим Б., RW9HK

Помошник: Третьяков Сергей С. RW9HSS

Проверили работу новой версии ПО для контроллера полетом MegapirateX на шасси FX-61 с системой трансляции видео на частое 1,2 ГГц. Все работает без замечаний. ОГРОМНОЕ спасибо за доработку автостарта автору MPX! Все работает теперь идеально! Старт теперь без проблем!!! Просто бросок носителя в направлении взлета теперь обычное дело.

Полет на этом видео завершился штатно! Нашел только пару «но» — при возврате домой по команде «возврат» ручной или авто, высота парковки становится 100 метров, а не 50 как установлено в GCS. Это или задумка, или скорее ошибка ПО — т.к. это не описано в инструкции, да и не имеет смысла; — при потере сигнала радиоуправления в режиме АВТО, по уровню RSSI, а может по отсутствию корректных кадров, в общем по факту потери связи РУ, происходит перезапуск программы АВТО!. Это видно как раз на этоих кадрах полета. Сигнал управления действительно был недалеким (по сравнению с видеотрактом), но факт перезапуска авто программы полеты при потере/восстановлении сигнала — явная ошибка ПО!